金華6噸環(huán)保工業(yè)燃油鍋爐 中正鍋爐發(fā)展由粗放式轉(zhuǎn)為精細化
中正SHL型散裝鍋爐系雙鍋筒橫向布置自然循環(huán)水管鍋爐。鍋爐由前、后、左、右水冷壁組成的爐膛和由上下鍋筒與對流管束組成的鍋爐本體,尾部設(shè)有省煤器、空氣預(yù)熱器,燃燒設(shè)備為鱗片式爐排,無級調(diào)速控制,散裝出廠,現(xiàn)場組裝砌筑,金華6噸環(huán)保工業(yè)燃油鍋爐。
目前一次能源消耗中煤炭占76%在可見的今后若干年內(nèi)還有上升的趨勢而這些煤炭中又有84%是直接用于燃燒的其燃燒效率還不夠高燃燒所產(chǎn)生的大氣污染物還沒有得到有效地控制以至于我國每年排入大氣87%的SO2和67%的均來源于煤的直接燃燒XNO可見發(fā)展高效低污染的清潔燃燒技術(shù)是當(dāng)前亟待解決的問題。循環(huán)流化床是近年來在國際上發(fā)展起來的新一代高效低污染清潔燃燒技術(shù)其主要特點在于燃料及脫硫劑經(jīng)多次循環(huán)反復(fù)地進行低溫燃燒和脫硫反應(yīng)爐內(nèi)湍流運動強烈不但能達到低NO2排放、90%的脫硫效率和與煤粉爐相近的燃燒效率而且具有燃料適應(yīng)性廣負荷調(diào)節(jié)性能好灰渣易于綜合利用等優(yōu)點因此在國際上得到迅速的商業(yè)推廣。我國近幾年來也有l(wèi)00多臺循環(huán)流化床鍋爐投入運行或正在制造之中100MW級的循環(huán)流化床鍋爐正在安裝而更大容量的電站循環(huán)流化床鍋爐在國際上正在示范運行己被電行業(yè)所接受和認可??梢灶A(yù)見未來的幾年將是循環(huán)流化床技術(shù)飛速發(fā)展的一個重要時期,金華6噸環(huán)保工業(yè)燃油鍋爐。
金華6噸環(huán)保工業(yè)燃油鍋爐,刀片及主觸頭應(yīng)擦凈涂油分閘時刀片拉開角度或拉開距離符合規(guī)定三相合閘同期性相差不大于3mm負荷開關(guān)的主觸頭和滅弧觸頭合、分閘次序正確無誤。隔離開關(guān)如有連鎖機構(gòu)如主刀與接地刀的連鎖或隔離開關(guān)與斷路器的連鎖必須調(diào)整到連鎖作用正確可靠。單極隔離開關(guān)的安裝支架不得用小于50×50×5角鋼固定螺絲不得小于M12相間距離室內(nèi)不得小于450mm室外不得小于600mm。跌開式熔器的安裝與垂直線成15—30o角掉管靈活相間距離內(nèi)為600mm外為700mm對地高度室內(nèi)為3000mm室外為4500mm與被保護設(shè)備水平距離應(yīng)錯開不小于500mm。空氣開關(guān)的安裝滅弧罩最好摘下妥善保存試運時再裝上合閘、分閘動作應(yīng)正確可靠脫扣指示器應(yīng)調(diào)整到設(shè)計給定值觸頭應(yīng)擦凈但不得涂油。
當(dāng)壓力升至工作壓力時3.82Mpa)應(yīng)立即停止升壓維持壓力穩(wěn)定通知有關(guān)人員進行全面檢查當(dāng)全面檢查及試驗完畢后方可降壓降壓應(yīng)緩慢降壓速度每分鐘不超過0.10.2Mpa。停止升壓5分鐘后壓力下降不超過0.1—0.3Mpa承壓部件無漏水及濕潤現(xiàn)象無殘余變形即為合格。超水壓試驗操作鍋爐除定期檢驗外有下列情況之一時應(yīng)進行超水壓試驗。超水壓試驗壓力為汽包工作壓力4.2Mpa)的1.25倍即5.2MPa。超水壓試驗時應(yīng)解除水位計和安全門。在工作壓力之前的升壓過程同正常工作壓力水壓試驗方法步驟相同。從工作壓力上升至超壓試驗的壓力時壓力的上升速度每分鐘不超過0.1Mpa為限當(dāng)壓力達到汽包壓力的1.25倍時立即停止升壓保持5分鐘后降到工作壓力再進行檢查檢查期間壓力保持不變。
在縮孔門解體檢修中,檢修人員對每一臺縮孔門零部件耐心檢查,認真除污。特別對控制對開式縮孔門門桿的靈活性進行了細致檢查。檢查后,檢修人員對調(diào)節(jié)失靈的門桿進行了徹底修復(fù),保證了對開式縮孔門在門桿驅(qū)動下準(zhǔn)確控制煤粉輸送量。與此同時,在鍋爐10層,綜合班高壓焊工加緊更換鍋爐本體吹灰氣動調(diào)門。由于氣動調(diào)門價格高且連接氣動調(diào)門的管道為高溫高壓管道,因此為保證氣動調(diào)門與管道連接的質(zhì)量,綜合檢修隊焊接能手劉志東親自承擔(dān)鍋爐本體吹灰氣動調(diào)門的焊接任務(wù)。焊接中,根據(jù)管道特點,使用“氬電聯(lián)焊”的焊接方法,在不斷弧的條件下,使管道和鍋爐本體吹灰氣動調(diào)門完美接合。目前,縮孔門檢修和氣動調(diào)門更換工作已接近尾聲。本次鍋爐附件維修,展示了綜合檢修隊隊員精湛的專業(yè)技術(shù)和強烈的責(zé)任心,為鍋爐安全運行奠定了基礎(chǔ)。
中正鍋爐在快速發(fā)展過程中,通過不斷的引進新技術(shù)和設(shè)備,逐步降低生產(chǎn)能耗,其中下料環(huán)節(jié)數(shù)控率達到了90%以上,結(jié)合符合中正鍋爐的下料管理系統(tǒng),有效提高材料利用率,經(jīng)濟效益更佳。